式中, 是内轮转角
是实际的外轮转角
是理想的外轮转角
是取值次数
当取最小值时,即实际转角与理想转角最接近,此时为最优结果。
3.2 约束条件和变量
本文电动汽车转向梯形相关参数尺寸为:CC’=1148mm,BC=B’C’=153mm,AA’=586mm;不能变(前束),=108°,AB是因变量。设定变量H的初值为155mm,上限为200mm,下限为50mm。
在转向机构工作过程中,其传动角即图2中的大小是变化的。为了保证机构传动性良好。设计时通常使最小传动角大于等于40°一般来说在最大转角35°时,最小传动角在35°~40°为宜,不能小于30°。[3]本电动汽车的车轮最大转角为36°。为了保证系统的传递效率和设定最小传动角大于35°。(
4 优化结果及验证
应用matlab中liqnonlin优化函数,最后优化得到值为:H=86.44mm。优化后的模型转向梯形简图和尺寸如图3所示
图3
优化前后,汽车左转时,左右轮实际转角曲线如图4所示,其中实线为优化后曲线,虚线为理想值,点划线为优化前曲线;横坐标为左轮往左转过的角度,纵坐标为右轮往左转过的角度。从图中可以看出,优化前,当左轮转角超出10°时,实际转角与理想值已经开始产生偏差0.23°,当左轮转角为36°时,右轮实际偏差已经达到3.835°,相对误差为14.53﹪。优化后,当左轮在0°~36°范围内变化时,实际值与理想值能够很好的相吻合,只有在较大转角时(35°左右),两者才有微小的偏差。当左侧车轮达到最大角36°时,右侧车轮的实际转角与理想转角之间的差值为0.455°,相对误差为1.72﹪。
图4
5 虚拟样机验证分析
在ADAMS中建立电动汽车前悬挂与转向模型,进行转向分析以验证优化结果,验证结果如图5所示。从图可知,优化后,车轮实际转角非常接近理想值。
图5
由于传动角对转向过程中的动力传递效率具有较大的影响,因此还需要考查转向过程中压力角的变化。优化后转向节臂与转向横拉杆之间的压力角的变化曲线如图6所示。从图中可以看出压力角最小值为35°,其变化范围也满足设计要求[4]。
图6
6 结论
结合实际电动汽车的开发,针对目前车轮转向角度不合理,建立了齿轮齿条式转向机构的
数学模型和运动关系式。并利用最小二乘法对转向机构进行了优化设计,并用ADAMS虚拟样机进行了验证。验证结果与优化结果吻合,表明本文建立的模型是正确可靠的。
参考文献
[1].姚明龙,王福林.车辆转向梯形优化设计及其求解方法的研究[J].机械设计与制造.2007,5,24-26
[2].卞学良,宋宝安,王志强,刘剑.麦弗逊悬架转向机构优化设计[J].中国公路学报.2003,2,108-111
[3].刘惟信.机械最优化设计[M].清华大学出版社.2000
[4].董恩国.基于ADAMS的车轮定位参数及转向机构优化设计[D].天津大学.2006