正文:
(3)低速爬行现象
工作部件低速运动时运动速度不均匀的现象称为“爬行”。“爬行”对设备的正常工作影响很大。
产生爬行的原因:
a、爬行的产生与执行元件密封处的摩擦物性质有密切关系,还与系统刚性有关,由于空气侵入,系统的刚性将会大幅度降低,造成系统出现低速爬行现象。
b、由于装置不当,或液压零件变形、磨损、零件公差超差等使摩擦力有显著变化而产生爬行。
防止爬行的措施:
a、提高液压系统刚性。一般的方法是使液压缸在空载下全行程快速往复数次,即可排出空气。在回油路上设背压阀,可以阻止启动后的前冲,并在运动主力变化引起速度略有变化时起补偿作用,使总负载均匀,相当于提高了系统的刚性,对消除爬行是有利的。
b、尽量减少摩擦力的影响。
c、正确选用元件,保持供油量变化最小。注意选用在小流量下保持能稳定的调速阀。
(4)系统不能建立正常工作压力
系统不能建立正常工作压力或压力过低,将使执行元件不能运动或运动缓慢,发生这一故障的可能原因有:
a、油箱缺油或油路堵塞,使油不易进入系统。
b、油管破裂。
c、液压泵技术状态不正常。
d、控制元件出现故障。
e、液压缸密封不良等。
(5)油温过高
油温过高,将使泄漏加剧,润滑性能降低。
原因可能为安全阀、溢流阀调整不当,阀元件磨损间隙增大,卸荷回路失效,冷却散热装置失效。
三、现具体对液压缸常见故障进行故障诊断及维修处理。
液压缸的故障形式多数表现为动作不良、不能达到预定的速度和推力、泄漏等。
其常见故障如下:
1、爬行 产生的具体原因是:
压力表显示值正常或偏低,液压缸两端爬行,并伴有噪声,因缸内存有空气所致。
压力表显示值偏低,油箱无气泡或少许气泡,爬行逐渐加重,可判断液压缸某处形成负压吸气所致。
压力表显示值较低,液压缸无力,油箱气泡,排气无效,液压泵吸气所致。
压力表显示值偏高,活塞杆表面发白且有摩擦声,为密封圈压得过紧所致。
压力表显示值偏高,液压缸两端爬行现象逐渐加重,为活塞与活塞杆不同心所致。
压力表显示值偏高,爬行部位规律性很强,活塞杆局部发白,为活塞杆弯曲所致。
压力表显示值正常,运动部件(工作台)有轻微摆动或振动,或导轨表面发白,为润滑不良所致。
压力表显示值时高时低,爬行规律性很强,为液压缸内壁或活塞表面拉伤,局部磨损严重或腐蚀等。
压力表显示值很低,升压很慢或难以达到,液压缸内泄严重所致。
2、冲击 产生的原因:
液压缸上未设缓冲装置,但运动速度过快,造成冲击。
缓冲装置中的柱塞和孔的间隙过大而严重泄漏,节流阀不起作用。
端头缓冲的单向阀反向严重泄漏,缓冲不起作用。
3、推力不足,速度下降,工作不稳定 产生的原因:
缸与活塞因磨损其配合间隙过大或密封失效而引起严重内泄。
液压缸工作段磨损不均匀,致使局部段产生高低压腔造成密封不良而内泄。
缸端活塞杆密封圈压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加而别劲。
油液污染严重,污物进入滑动部位而使液压缸速度减慢。
为提高液压缸速度所采用的蓄能器的压力或容量不足。
溢流阀调低了或溢流阀控压区泄漏,造成系统压力低,致使推力不足。
液压缸内有空气,致使液压缸工作不稳定。
液压泵供油不足,造成液压缸速度下降,工作不稳定。
4、内泄漏 产生的原因:
缸孔和活塞因磨损致使配合间隙增大超差,造成高低腔互通内泄。
活塞上的密封圈磨损或老化致使密封破坏造成高低腔互通严重内泄。
活塞与缸筒安装不同心或承受偏向载荷,使活塞倾斜或偏磨造成内泄。
缸孔径加工直线性差或局部磨损造成局部腰鼓形导致局部内泄。
油缸的修理
1、活塞与活塞杆的修理。活塞表面有轻微的划痕,或在密封圈槽内有0.1
㎜以下的伤痕,可以不予修理,继续使用。如果活塞表面及密封槽内有裂纹或0.2~0.3㎜以上的深划痕,则应更换活塞。
活塞杆的滑动表面有划痕,造成滴油,可以对活塞杆表面用刷涂胶液或银焊的方法精心修复。
2、活塞与缸体的修理。活塞和缸体如果是采用间隙密封,磨损以后间隙增大,造成内泄漏增加,有时甚至建立不起来压力。缸体内孔表面局部有很浅的摩擦划痕或点状伤痕,可以用极细的砂条或抛光头研磨消除。如有纵向的拉伤或磨伤的深痕,或缸孔与活塞的磨损间隙增大到0.20㎜以上时,可将缸体内孔进行镗削和研磨以消除划痕,并达到精度要求。然后按缸体内孔直径重配活塞,或将间隙密封改为活塞上装密封圈密封,这样就需要将活塞直径车小并加工出密封圈槽,使其恢复标准间隙。
应用实例:
本单位有一台250公斤熔铸炉,用于铸造多种合金牌号的铸锭。铸造工艺有连续铸造;断-续铸造两种工艺。
液压系统原理图如图3所示。

图3 . 液压系统原理图
1.齿轮泵 2.单向阀 3.滤油器 4.压力表开关 5.压力表
6.溢流阀7.电磁阀8.节流阀 9.活塞缸(控制起落炉用)
10.活塞缸(控制铸造机)11.电磁阀 12.电磁阀 13.流量计 14.节流阀 15.电磁阀
铸造机曾出现过两种故障现象:
1、铸造机一直出现上升状态。
经过上述判断方法检查后,排除电磁阀故障后发现是图3中(10.活塞缸)活塞头螺丝脱落,造成活塞缸成柱塞缸,导致铸造机工作不正常。螺丝上紧后,铸造机工作正常。
2、进行断-续铸造工艺时,铸造机能够实现上升、下降过程,但铸造机在停拉状态,会出现上窜故障现象,工作不到位,致使出现铸锭拉断现象。
通过应用上述分析判断后方法后,检查排除电磁阀故障后,判断活塞环损坏,起不到密封作用,检修后发现,发现活塞环抱紧卡死,换上新的活塞环,问题依
然存在,后又判断液压缸内壁有问题上,拆开后,发现缸壁内有纵向近(1mm)毫米划痕。重新制造油缸安装后。故障问题得到解决。
主要参考文献
[1]刘永健.胡培金. 液压故障诊断分析.北京:人民交通出版社,1998
[2]赵显新.工程机械液压传动装置原理与检修.沈阳:辽宁科技出版社.2000
2/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页