正文: 1 上部磨窝阶段,开窗进尺较快,但是铁屑返出量不大;
2 在骑套阶段,由于铣锥头先出到套管外部,进入到地层内部,钻进过程中,进尺十分慢,起出铣锥后,发现头部被磨光,但是铣锥上部保径部分均未被磨损,不得不更换下入新铣锥;
3 由于骑套阶段,需要进尺大概2m左右,扭矩逐渐的增大,铣锥侧面也同时也要接触地层,由于铣锥的本体镶嵌的硬质合金对金属有磨铣切削作用,对地层的切削能力很差,所以侧面无位移与顶部无进尺,导致了机械钻速慢,铣锥磨损很快。
4 为了保证钻头能下过窗口,接触到地层,所以使用铣锥开窗尽量多大进尺,在开窗后期,又必须下入新铣锥,利用新铣锥的尖部磨损地层。
5 开窗共用了10天,增加了钻井周期,用铣锥8个,增加了成本。
三 现场的优化与应用 根据在边台H11Z施工中遇到的问题,及时的对开窗的工具以及参数进行了优化,避免在其他井的施工中遇到同样的问题,增加铣锥用量同时也延长了开窗周期。在技术改进后,同样的区块,相同的开窗点岩性与井斜,减少了铣锥的用量和开窗的周期,边台H10Z(开窗周期4天,铣锥4个) ,边台H12Z(开窗周期5天,铣锥4个)。
优化后开窗工艺技术:
1 提高泥浆的粘度从50s到75s,使其具有更好的携屑性能,避免铁屑沉积重复破碎和其他复杂情况发生;
2 在井斜超过20°后,为了避免铣锥对造斜器磨损严重,减少钻铤的数量,或者底部组合使用加重钻杆,这样也减少开窗骑套阶段的扭矩;
3 改变了铣锥的结构,在铣锥尖部加入PDC复合片,采用孕镶技术镶嵌在铣锥顶部和侧面,提高其在地层内的机械钻速;
4 优化开窗机械与水利参数,提高利用率,延长铣锥井下使用寿命;
5 分析各个阶段的井下的磨铣位置,优化布置铣锥表面切削齿。
四 结论与认识 通过边台区块施工的几口井分支井,在开窗技术改进前和改进后进行了对比,得出了以下的结论和认识:
1 优化后的钻具组合有效的减少了造斜器的磨损,提高了开窗时的机械钻速;
2 提高泥浆的粘度,大量的铁屑被带出,有效的减少开窗铁屑在井底的重复破碎;
3 优化铣锥顶部磨铣齿,提高顶部在地层处的机械钻速,有效的提高了铣锥整体开窗的速度;
4 硬地层开窗工具的改进,促使了分支井技术的进步,使分支井技术更加有效的应用到各类型的油藏中。
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