正文:摘要:采用水解酸化-生物接触氧化-气浮-生物活性炭工艺处理印染废水。介绍了该工艺的流程、主要构筑物及设备。工艺运行结果表明,该工艺可有效去除废水中的BOD
5、COD
Cr、色度和SS。当进水水质BOD
5为70~300mg/L,COD
Cr为200~600mg/L,色度为200~600倍,SS为300~600 mg/L时,系统出水水质BOD
5为6~23mg/L,COD
Cr为20~30mg/L,色度为15~40倍,SS为25~70mg/L,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)中I级标准要求。
关键词:水解酸化;生物接触氧化;气浮;生物活性炭;印染废水
Treatment of printing and dyeing wastewater by hydrolysis-contact oxidation-air floatation-biological active carbon process
Abstract: Printing and dyeing wastewater was treated by hydrolytic acidification- biological contact oxidation -air floatation-biological active carbon process. The treatment process, main constructions and equipment were introduced. The operation results showed that the process can effectively remove BOD
5, COD
Cr , chroma and SS from wastewater. When the influent BOD
5, COD
Cr , chroma and SS were 70~300mg/L, 200~600mg/L, 200~600 times and 300~600 mg/L respectively, the effluent quality can reach the I-class discharge standards of water pollutants for dyeing and finishing of textile industry (GB4287-1992), with BOD
5 6~23mg/L, COD
Cr 20~30mg/L, chroma 15~40 times and SS 25~70mg/L.
Keywords: hydrolytic acidification; biological contact oxidation; air floatation; biological active carbon; printing and dyeing wastewater
染整行业是污染物排放量较大的部门之一,主要以废水污染为主,它所排放的废水占总工业废水排放量的35%,其废水具有成分复杂、浓度高、色度高、水质变化大的特点
[1、2],属于较难处理的工业废水。某集团染整公司采用水解酸化-生物接触氧化-气浮-生物活性炭工艺处理印染废水,工程于2006年2月通过环保验收,出水水质中的BOD
5、COD
Cr、色度、pH、SS等指标达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)中I级标准。
1废水水质和水量
该染整公司生产线工艺排放废水量为3000m
3/d,主要来源于煮炼、染色、漂洗等3个工序,而这3个工序又恰恰是在同一染色机内完成,因而排水点相对集中。由于染整公司生产品种多,批量少,工艺变化快,因此排放的废水水质、水量多变,处理难度大,废水水质及排放标准见表1。
表1 废水水质及排放标准
Tab.1 wastewater quality and discharge standards
项目 |
BOD5/(mg/L) |
CODCr/(mg/L) |
色度/倍 |
pH |
SS/(mg/L) |
原水 |
70~300 |
200~600 |
200~600 |
9~11 |
300~600 |
排放标准 |
25 |
100 |
40 |
6-9 |
70 |
2工艺流程
工艺流程如图1所示。
染整公司废水经管道输送至废水处理站,先经格栅除去大片杂物,然后进入调节池,调节温度,均衡水质、水量;而后,废水泵入水解酸化池,在厌氧微生物作用下,废水中有机物发生水解;然后进入生物接触氧化池进行好氧生物处理,处理后废水进入气浮池,经气浮处理的废水再进入生物炭池脱色,即可达标排放或回用。
图1 工艺流程
Fig.1 Flow chart of treatment process
3主要构筑物及设备
3.1格栅
由于废水中含有大片杂物,如胶带、纸屑、纤维、碎布等,因此在废水进口处设置一道25mm细格栅。采用人工清渣,清渣次数根据废水中悬浮物的量确定。
3.2调节池
1座,设计水力停留时间6h,平面尺寸为7.0m×36.0m,有效水深2.0m,采用钢筋混凝土浇筑。本工程在调节池内设穿孔管进行预曝气,同时装备pH自动控制系统两套,进行均质均量的调节。池内设WQK150-10-7.5水泵4台,3用1备,将废水提升至水解酸化池。
3.3水解酸化池
2座,设计水力停留时间8h,尺寸15.0m×15.0m×5.0m,有效容积1057 m
3,废水上升速度0.56 m/h。水解池由两堵隔墙呈“十”字将其均分7.5m×7.5m×5.0m四个反应室,采用钢混结构。池中上部设置YX-150型半软性填料,高度为3.0m。水解酸化池进水采用脉冲进池底部,中部设置排泥管,另外池顶正中建中心筒配泥池一个,配泥池外筒直径1.7m,内筒直径1.0m,高1.5m。水解酸化池COD
Cr去除效率10~20%。
3.4接触氧化池
4座,设计水力停留时间7.6 h,尺寸2.1m×7.5m×4.8m,采用二池并联,总容积2709m
3,池内装填YX-150型半软性填料。曝气池采用可变微孔曝气器,曝气器数量为1960件,充氧能力≥0.13 kg/h,服务面积0.4m
2/个,由一台三叶罗茨鼓风机(SSR150-150A)供气,风机风量20m
3/min,风压50 KPa,功率30kw,并装有LXE-4型消声器。接触氧化池COD
Cr去除效率50~60%,BOD
5>80%,出水色度为50~100倍。
3.5气浮池
选用溶气罐溶气压力0.3~0.35 MPa,停留时间为40min,回流比30%,采用加压进气方式。经过处理,COD
Cr去除率可达70%,出水的COD
Cr<100mg/L。
3.6生物炭池
空塔速度5m/s,水炭接触时间30min,反冲洗强度8L/m
2.s,反冲洗时间24h,反冲洗历时10min,采用二级塔串联运行,单塔直径5.4m,总高度7.6m。采用二级生物炭处理,脱色率约70%,出水色度低于45倍。
3.7泵房
构筑物平面尺寸12.0m×8.0m,总高8.0m,框架结构,上下二层小楼。下层作为泵房及操作室,上层作为休息和化验室。
4处理效果及主要经济指标
污水处理站占地面积7508.8m
2,工程调试运行后,经过市环境监测中心站对进出水质进行的全面监测分析,结果表明出水水质稳定达标,各工序的处理结果见表2。
表2 处理出水水质
Tab.2 Water quality after treatment
工序 |
BOD5/(mg/L) |
CODCr/(mg/L) |
色度/倍 |
pH |
SS/(mg/L) |
原水 |
70~300 |
200~600 |
200~600 |
9~11 |
300~600 |
水解酸化池出水 |
64~245 |
160~480 |
140~420 |
7.9~8.5 |
240~550 |
接触氧化池出水 |
11~36 |
80~195 |
70~240 |
7.5~7.9 |
210~530 |
气浮池出水 |
8~28 |
25~50 |
40~120 |
7.3~7.5 |
100~280 |
生物炭池出水 |
6~23 |
20~30 |
15~40 |
7.1~7.3 |
25~70 |
总去除率/% |
91~92 |
90~95 |
92~93 |
— |
88~91 |
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