摘要:本文对宁海发电B厂直接厂用电率和综合厂用电率相差较大的问题进行原因分析,并且提出了解决措施和预计效果。
关键词:厂用电率 误差
现状分析 神华国华宁电B厂5、6号机组为上海电气集团制造的1000MW发电机组, 主变为天威保变生产的分相变压器,高厂变采用上海阿尔法生产的分裂式变压器,5、6号发电机出口装设断路器,500kv配电装置采用河南平高东芝生产的GIS设备,500kv系统接线方式为3/2接线,共两串,500kv线路共两条,接至浙江电网500KV苍岩变电站。每台机组设两台高厂变,四段6kv厂用母线。
宁电B厂投产以来,直接厂用电率和综合厂用电率相差较大,以2010年1月份为例: 1月份各计量点送(受)电量统计 计量点名称 送(受)电量(亿度) 合计(亿度) 胜苍5801线路关口 5.718 11.468 胜岩5802线路关口 5.75 5号主变关口 5.585 11.471 6号主变关口 5.886 5号发电机 5.893 12.095 6号发电机 6.202 5A高厂变 0.12 0.279 5B高厂变 0.159 6A高厂变 0.15 0.287 6B高厂变 0.137 现厂用电率计算(1月份) 5号机直接厂用电率
6号机直接厂用电率
5号机综合厂用电率
6号机综合厂用电率
全厂综合厂用电率
由上可见,5号机直接厂用电率和综合厂用电率相差0.493%,6号机直接厂用电率与综合厂用电率相差0.467%,如果电能表读数准确,那么两个厂用电率之间的差值主要应由主变的功率损耗引起。 原因分析: 主变功率损耗分析 按主变额定参数,主变容量为 380MVA,额定损耗率为0.23%,与0.5%相差较大。根据绝缘专业提供的情况,主变运行时的绕组温度及油温均未发现异常,因此主变负载损耗大幅增加的可能性较小。 计量回路误差分析 现场测试情况 对电能表计本身进行了在线误差测试,读数准确可靠,误差在允许范围之内。
同时对电压互感器二次回路压降进行了测试,PT二次回路压降均在万分之二至万分之五范围内,压降很小。
发电机电流互感器误差结果为+0.2%,电压互感器误差结果为+0.27%,均已超差。产生误差原因是,电压互感器及电流互感器二次额定容量较大,而实际运行二次负荷都很小。在该工况下,电压互感器及电流互感器测量误差偏大。
发电机表计误差为0.15%。
关口侧误差数据较好,电流互感器误差结果为+0.05%,电压互感器误差结果为+0.17%。 初步分析 由于电压互感器误差较恒定,可与电流互感器误差直接相加,二者误差与表计误差的发电机计量综合误差由均方根公式得出:
关口侧综合误差为:
两者差为0.49%-0.23%=0.26%
实际主变损耗率为:0.5%-0.26%=0.24%,与额定损耗率0.23%相吻合。
由此可见,直接厂用电率与综合厂用电率差距较大问题是发电机互感器误差超差引起。 解决措施及预计效果 在大修时,对发电机电压互感器及电流互感器进行改造升级。
发电机PT改造后厂用电率计算(预计):
如果将5号发电机PT由目前误差+0.278%改进为+0.1%,6号发电机PT由目前误差+0.257%改进为+0.1%,发电机电流互感器误差由目前0.2%降低到0.1%,对厂用电率的影响如下:(假设实际发电量与1月份数据相同,厂用电量不变)
5号机直接厂用电率,上升0.014%
6号机直接厂用电率,上升0.011%。
5号机综合厂用电率,降低0.263%
6号机综合厂用电率,降低0.243%
预计改造完后,5号机综合厂用电率与直接厂用电率之差为0.216%,6号机综合厂用电率与直接厂用电率之差为0.213%,与主变额定负载损耗相近。