运用Minitab进行分析,得到结果如下图1-4、1-5所示:
图1-4均值响应表
图1-5均值主效应图
通过以上分析可得 :1、通过均值相应表,对磁间隙影响从大到小依次是进气量、定位方式、进刀顺序、拔出方式、装配环境;2、使指标达到最大的条件,即进气量选择10.5个螺距,定位方式选择改进工艺,进刀顺序选择先固定连接板上螺钉,拔出方式选择垂直拔出,装配环境选择安静环境。进一步进行数据的方差分析:建立一般一般线性模型。得到结果如下图1-6所示:
图1-6一般线性模型
根据以上结果分析,因为定位方式的P为0.001<0.05,故该因子显著;拔出方式的P为0.479>0.05,故其因子不显著;装配环境的P为0.479>0.05,故其因子不显著;进气量的P为0.008<0.05,故其因子显著;进刀顺序的P为0.351>0.05,故其因子不显著。
3.2 最佳条件选择
考虑到拔出方式因子不显著,且硬性规定垂直拔出方式势必降低装配工效率,且需要增加督工成本;装配环境因子不显著,且制造安静环境势必加入例如耳塞等的成本投入。故选择最佳条件为,即进气量选择10.5个螺距,定位方式选择改进工艺,进刀顺序选择先固定连接板上螺钉,拔出方式选择自然拔出,装配环境选择普通环境。
3.3 试验验证
进行模拟试验,得到结果如下图1-7所示:
图1-7 模拟试验
通过上述结果可知其均值为2.64528,结果较为满意。 进一步进行小批量试验实际验证。
对进行10次试验,其数据如下表2-2所示: 方式 磁间隙 2.66 2.63 2.65 2.64 2.66 2.62 2.67 2.65 2.64 2.65 表2-2 小批量试验数据
其均值为2.647,与目标值2.65较为相近,较满意。
因此,从以上数据我们可以看出,通过DOE得出电能表磁系统的参数值明显改善装配间隙均值,提高电能表总装一次通过率,达到了预期的效果。
4 总结
DOE是质量改进中一个常用的质量工具,它的成功应用不仅提高电能表总装一次通过率,同时也给其他质量改进方案提供了一个很好的案例。通过此次质量改进,既加深了DOE理论知识的了解,又熟悉了电能表磁装配系统工艺流程。不足的是采集关键因子与相关性分析阐述的不够详细。
参考文献
[1] 茆诗松,周纪芗,陈颖,试验设计DOE[ M ].北京:中国统计出版社,2004.
[2] 蓝永林,交流电能计量[ M ].北京:中国计量出版社,2009.