5428
5464
5442
5412
5407
5431
脱硫后烟气中SO2
mg/Nm3
32
28
27
26
27
28
我厂烟化炉尾气中SO2的含量和上述企业的尾气差不多,完全可以引入该项技术对烟气进行综合吸收,回收其中的SO2。
4.1.4 循环吸收法脱硫工艺的技术特点
4.1.4.1技术先进性
①脱硫效率高:脱硫效率可达99.5% ,且脱硫效率可灵活调节。
②适应范围宽:在烟气含硫量从0.02% 到5%的范围内运行成本稳定,对各类烟气无限制。在烟气中硫含量较高时,该技术的投资和操作成本更具优势。
③能耗低:再生塔对所用蒸汽品位要求低,可利用工厂的低品位废热。
④系统运行可靠:工艺流程经典、简洁,自动化程度高,可实现三年无系统故障运行。
⑤运行简便:开停车方便,调试和维修费用低。
4.1.4.2环保实效性
①无二次污染:场地无粉尘, 无强噪声,无新生固体、气体和液体排放物。
②吸收液可再生,循环使用,损耗低。
③副产国内资源相对贫缺的副产品: 副产品为99%干基的SO2,可作为液体二氧化硫、硫酸、硫磺或其它硫化工产品的优良原料。
4.1.4.3经济可行性
①节约运力:无需常规的大量运输,无需规划运输/堆仓用地。
②能耗较低:电耗低,可采用废热实现再生。
③占地面积小:大幅减少烟气脱硫设施的土地使用面积。
④脱硫设施运行费用较低,且不随烟气中硫含量上升而明显增加。
⑤与传统方法相比,综合经济指标具有明显优势。
4.2 炉型结构改造
现在运行的烟化炉由于受炉型结构的影响,无法实现全冷料连续作业(前期做过一些烟化炉全冷料连续吹炼的实验,但均未实现工业化的应用),所以结合火法工艺的性质以及我厂冷料的成分及性质,建议对烟化炉进行如下改造:
4.2.1 增大炉床面积
保持烟化炉宽度不变,将炉子长度增加为原来的两倍,增大炉床面积,提高炉子自身热平衡能力,实现全冷料吹炼作业,摆脱对鼓风炉热料的依赖,实现自动化的操作控制流程;
4.2.2 烟化炉底部增设炉缸
如果烟化炉实现全冷料吹炼作业,由于冷料里面的含Pb在7~9%左右,在烟化炉内的强还原气氛下,会有大部分的铅被还原进入炉缸,每天定期进行放铅,提高铅的直收率。
5 结语
根据现在烟化炉运行的现状,对烟化炉进行技术改造和环保改造,能够提高炉子对原料的适应性及炉子的可控性,综合回收烟气中的SO2,减少尾气对环保的污染,提高经济效益。
参考文献
【1】 铅锌冶金学 《铅锌冶金学》编委会 编
【2】 有色冶金原理 黄兴天 主编 冶金工业出版社
【3】 三废治理及综合回收技术 学校内部资料