(4)回油管软硬管连接处渗漏,主要原因是油管连接处质量问题,即软硬管连接处密封效果不理想。缩紧套没有足够压紧软硬油管连接处,无法实现完全密封和零泄漏。
(5)回油管内橡胶管本体处渗漏,主要原因是是橡胶管编制层中有线头,导致液体在橡胶软管线头处容易发生渗漏;或橡胶管在使用过程中老化,加之转向液的腐蚀作用,造成其破裂的主要原因[8]。
5.解决方案
根据上述原因分析,采取如下解决方案。
(1)高压管与转向泵(转向器)接合处渗漏,解决措施是降低垫片硬度值, 增大空心螺栓拧紧力矩;或者更改密封方式,采用橡胶圈式的密封圈。
(2)高压管软硬管连接处渗漏,解决措施是优化金属管冷成形工艺,提高表面光洁度。
(3)回油管与储液罐接合处渗漏,解决措施是增大弹簧夹箍夹紧力,并进行可靠控制(推荐采用气动工具),以防止过大的夹紧使油管表面夹伤变形。
(4)回油管软硬管连接处渗漏,解决措施是增大低压缩紧套夹紧力。
(5)回油管橡胶管本体处渗漏,解决措施是对橡胶管仔细检查有无线头、断丝,与附件结构是否摩擦,检查过程中最好用手触摸,发现软管外部保护层断丝的情况及时更换软管,避免软管破裂情况发生,同时制订工艺文件,严格避免橡胶夹层中带线头或杂质;对于使用较长时间的橡胶管及时进行更换。
6.效果
在对汽车液压助力转向系统进行相应改进后,本文对试验进展进行跟踪记录,系统内五处易发生渗漏的部位均未再出现渗漏现象,达到所期望的效果。
参考文献
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