(5)自移式皮带机尾:掘进机后跟皮带运输后,创新研发了机尾自动挪移装置,分为支撑装置、推进装置和液压控制装置三部分。支撑装置使机尾整体离地,最大支撑力1500kN;推移装置推动机尾前行,最大推力1177.5kN。液压控制装置通过四个摇杆控制阀控制各机构工作,实现皮带机尾循环前移,一次最大移动距离1.5m。整套系统操作方便,需用人员少,挪移过程安全可靠。
(6)高效强劲的WAT制冷降温系统:采用先进的德国制冷降温技术,总制冷量达19800KW,通过安设300KW空冷器对接风筒的方式对供风进行降温,有效改善作业环境,为工作面安全高效生产提供了有力保障。
(7)洁净高效的CFT除尘系统:为有效解决全岩掘进粉尘难题,引进应用了德国CFT高效除尘设备,除尘率达到85%以上,再现了切割时清晰的迎头环境,保证了职工健康,实现了清洁化生产;并设计配套应用了CFT除尘设备整体自动移挪装置,实现了除尘设备前移自动化。同时,喷浆全部实现湿喷作业,粉尘污染大幅度降低,粉尘浓度降至20mg/m³以下。
图3-机载液压临时支护装置使用示意图
3应用效果
自2006年以来,新巨龙公司先后应用6台MH620硬岩掘进机,累计掘进硬岩巷道3000余米,26m2大断面岩石开拓巷道年平均进尺保持在1300m以上,月进尺最高可达160m,为矿井正常生产接续提供了可靠保障。且全矿井彻底杜绝了放炮作业,实现了连续安全生产。
4结论
(1)硬岩掘进机的引进与应用,改变了硬岩掘进传统钻爆法施工工艺,实现了岩石巷道掘进的机械化,杜绝了放炮作业,减少安全隐患,为相似地质条件下巷道的快速掘进提供了参考。
(2)机载液压临时支护及配套设施的应用,能够有效缩短机掘巷道切割后空顶时间,增大临时支护接顶面积,提高迎头安全系数,降低工人劳动强度,具有极大的安全效益和社会效益。
(3)快速掘进施工立体保障体系,对保证深井巷道施工持续高掘高效具有重要作用。采用快速切割工艺,提高切割速度。采用机载液压临时支护,取消初喷作业,减轻了职工劳动强度,提高了临时支护安全可靠性。永久支护采用锚杆快速安装工艺,利用自主配套研发的炮头作业平台进行支护作业,隔离人员与炮头的直接接触,达到了本质安全的目的。全部推行湿喷作业,将喷浆拖后迎头在掘进机后进行,最大限度发挥机载临时支护功效和湿喷作业的最大效能,实现了湿喷与切割平行施工不间断作业作业,提高了掘进效率。运用自移式机尾装置,实现机尾自动前移。
(4)高效WAT制冷系统,有效解决了深部矿井高地温难题,为安全高效掘进提供可靠保障。
(6)湿喷技术与德国高效CFT除尘系统双管齐下,有效解决了巷道掘进尤其是全岩掘进粉尘难题,保证了职工健康,实现了清洁生产。
参考文献:
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